近日,新陸礦排矸系統(tǒng)優(yōu)化改造項目順利完成調試并投入穩(wěn)定運行,通過此次設施升級改造,實現(xiàn)了排矸流程連續(xù)化、高效化,有效破解了礦井深部復采排矸難題,為礦井科學釋放安全經(jīng)濟產(chǎn)能注入了強勁動能。
隨著煤炭開采進入深部復采階段,新陸礦原有的排矸系統(tǒng)已難以適配生產(chǎn)需求,暴露出三大突出問題。一是工序干擾嚴重,井下矸石與井上手選矸石在提升、運輸環(huán)節(jié)相互影響,每日約170礦車的手選矸石占用提升資源,形成轉運滯留惡性循環(huán)。二是運輸梗阻頻發(fā),復采區(qū)大塊巖石占比高,頻繁卡堵排矸下料口,每次堵塞都需暫停生產(chǎn)、人工清理。三是人工成本高、隱患大,井上下相關環(huán)節(jié)每個圓班需投入20人處理大塊巖石,既增加勞動強度,又存在安全風險。
為了破解排矸難題,這個礦制定了“三步走”改造戰(zhàn)略。技術團隊深入現(xiàn)場調研,引入三維風險立體模型模擬推演,最終確定了最優(yōu)改造方案;通過全站儀精準測量,細化了設備安裝、線路走向等參數(shù),保障方案落地;他們克服場地狹窄、邊生產(chǎn)邊改造等困難,于2025年底完成改造并調試運行。
排矸系統(tǒng)優(yōu)化改造后成效顯著,成功破解了四大痛點:新增皮帶運輸系統(tǒng),實現(xiàn)了手選與井下矸石分流通行,解決了工序干擾問題;改造下料口并安裝了可切換擋板,徹底消除了卡堵隱患;推行自動化運輸,相關崗位圓班人員從20人減至8人,每年節(jié)約成本近80萬元;設計矸石晾曬場地,適配東北冬季氣候,有效杜絕了“凍車皮”問題。
據(jù)了解,排矸系統(tǒng)優(yōu)化改造后,礦井排矸能力提升了30%以上,堵塞率降至零,保障了采掘工作面排矸需求。同時,人員減少與機械化提升,大幅降低了安全事故發(fā)生率,綜合測算每年可創(chuàng)造新增經(jīng)濟價值200余萬元,為企業(yè)高質量發(fā)展提供了有力支撐。